靖远二电:国产引进型300MW机组的完善与改进
 
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    引言

    靖远第二发电有限公司300MW机组为上海汽轮机有限公司生产的引进型N300-16.7-537/537亚临界一次中间再热、单轴、双缸、双排汽、凝汽式汽轮机。自投产以来,机组运行及检修中不同程度地暴露出一些问题,使机组的经济性及安全性不同程度地受到影响。为提高机组运行安全及经济性,靖远第二发电有限公司对机组的运行状况、设备及系统性能进行综合分析,吸取国内外同类型机组完善改进的成功经验,确定了靖远二电300MW汽轮机组设备及系统完善改进方案,并在机组大修中予以实施。改进后机组运行经济性得到明显提高。

    1 机组改进前状况

    1.1 改进前试验

300MW机组改进前进行了阀点工况、额定负荷工况、部分低负荷工况和其他有特殊要求的工况等共9个工况的试验。表1为5阀(5VWO)与6阀(6VWO)工况的试验结果。

表 1 改进前后5VWO、6VWO工况试验结果

 
改进后
  
设计值
改进前
5VWO1
5VWO2
6VWO
工况
额定
5VWO1
5VWO2
6VWO
5.00
5.00
6.00
阀位
-
5.00
5.00
6.00
311.22
308.39
332.50
电功率/MW
300.01
299.20
297.76
315.96
16.75
16.74
16.57
主蒸汽压力/MPa
16.70
16.84
16.76
16.34
539.37
536.94
537.04
主蒸汽温度/℃
537.00
536.49
536.91
536.03
537.98
537.98
537.20
再热蒸汽温度/℃
537.00
538.05
537.64
536.79
7.73
7.72
7.77
再热压损/%
10.08
7.42
7.43
7.43
4.85
4.34
4.97
低压缸排汽压力/kPa
4.90
5.22
5.00
6.06
975.5
980.3
1055.8
主蒸汽流量/t·h-1
908.75
1009.9
1007.6
1063.1
8507.3
8519.5
8546.3
试验热耗率/ kJ·(kW·h)-1
7924.8
8763.7
8762.9
8830.8
307.77
304.95
334.84
额定参数下电功率/MW
300.01
294.88
294.28
322.83
974.3
977.7
1064.3
额定参数下主蒸汽流量/t·h-1
908.75
1000.6
1003.4
1087.1
8533.5
8544.6
8543.2
额定参数下热耗率/ kJ·(kW·h)-1
7924.8
8767.8
8779.8
8764.7
 
    1.2 改进前经济指标
 
    1.2.1 试验值与设计值比较(见表2)

表2 300MW汽轮机改进前主要试验结果与设计值比较

 

项目
试验值
设计值
差值
高压缸效率/%
76.98
86.24
-9.26
中压缸效率/%
90.74
92.33
-1.59
热耗率/ kJ·(kW·h)-1
8763.9
7924.8
839.1

    与设计值相比,机组实际运行热耗率较高,各汽缸效率偏低,尤其是高压缸效率比设计值低9.26%,影响热耗率150.94 kJ/(kW·h);中压缸效率比设计值低1.59 %,影响热耗率37.52 kJ/(kW·h)。

    1.2 改进前经济指标

    1.2.2 高中压缸平衡盘漏汽情况

    高中压缸平衡盘漏汽量较大,漏汽量为中压缸进汽量的4.327%,以5VWO1为例,高压缸调节级后蒸汽从中压缸平衡盘汽封漏向中压缸的流量为35.3t/h,影响热耗率71.38 kJ/(kW·h)。

    2 优化改进技术措施

    通过对机组现有状况分析对设备及系统进行了如下完善改进。

    2.1 汽轮机本体

    (1)、高压内缸夹层下半部分安装阻汽片:改进高压内外缸夹层汽流分配,消除高压缸前部高温段上下缸温差大。避免因温差大而造成汽缸变形,径向汽封磨损,中分面螺栓松弛或断裂等。
    (2)、低压内缸及持环中分面螺栓改进:增大螺栓紧力,改善低压1号内缸5、6段抽汽口温度偏高的问题。结合消除中分面变形进一步提高改进效果。
    (3)、采用布莱登汽封:高、中压缸各平衡盘及两端内轴封共12道、中压缸隔板汽封共8道采用可调式汽封;高、中压缸端部外3道(共6道)及低压缸端部汽封共8道采用敏感式汽封。
    (4)、调节级汽封更换:减小径向汽封间隙,提高调节级效率。
    (5)、更换高压持环隔板汽封:减小汽封径向间隙,提高通流效率。
    (6)、合理调整通流部分间隙及清洁通流部分:根据检修工艺和汽缸变形规律,合理调整通流径向间隙;清洁叶栅表面积垢,提高汽轮机级效率。

    2 优化改进技术措施

    2.2 热力系统
    (1)、简化和取消冗余的热力系统;
    (2)、计算疏水流量,调整疏水管管径;
    (3)、改进不合理的热力系统;
    (4)、取消冗余的疏水系统;
    (5)、部分热备用热力系统的疏水采用自动疏水器;
    (6)、优化疏水扩容器管道布置排列,合理分配热负荷。

    3 机组完善改进后的经济指标

    3.1 改进后5VWO、6VWO工况试验结果
    为便于与改进前进行相对比较,表1列出了5阀(5VWO)与6阀(6VWO)工况的试验结果。

    3.2 中压缸平衡盘漏汽量试验结果
    大修前、后进行了中压缸进汽平衡盘漏汽量试验,试验结果给出轴封漏汽量占再热蒸汽流量的百分比,称为中压缸平衡盘漏汽率,试验数据及结果如表3。

表 3 中压缸进汽平衡盘漏汽量试验结果

 

机组状态
改进前
改进后
 
工况一
工况二
工况一
工况二
主蒸汽压力/MPa
16.737
16.922
16.686
16.679
主蒸汽温度/℃
510.1
536.2
540.4
512.0
主蒸汽焓/kJ·kg-1
3316.9
3389.3
3403.8
3323.3
调节级后压力/MPa
12.008
12.116
12.027
12.020
调节级后温度/℃
467.0
493.0
491.8
467.6
调节级后焓/kJ·kg-1
3259.6
3329.3
3327.2
3261.2
再热蒸汽压力/MPa
3.468
3.522
3.604
3.559
再热蒸汽温度/℃
537.4
508.3
510.1
539.0
再热蒸汽焓/kJ·kg-1
3535.2
3469.2
3472.1
3537.9
中压缸排汽压力/MP a
0.8604
0.8695
0.8768
0.8667
中压缸排汽温度/℃
337.7
315.5
315.3
338.0
中压缸排汽焓/kJ·kg-1
3135.4
3088.4
3087.7
3135.7
漏汽率/%
4.327
 
1.802
 
中压缸效率(名义)/%
91.1
90.2
90.1
90.5
中压缸效率(实际)/%
89.1
 
89.6
 
再热蒸汽流量/t·h-1
815.284
 
826.167
 
漏汽量/t·h-1
35.3
 
14.9
 

    3 机组完善改进后的经济指标

    3.3 汽轮机监视段参数与汽缸效率
    汽轮机监视段包括各汽缸进出口、各抽汽口及调节级等位置。通过试验测量的汽轮机各监视段参数的分析,可对汽缸本体的运行状况与通流情况进行分析判断。虽然试验中实际测量的是各加热器进口的参数,与抽汽口参数有一定偏差,但通过改进前、后对应工况的参数对比,也可以反映机组通流部分的性能的变化。以改进前、后试验5VWO工况为例进行说明,试验参数见表4。

    4 结语

    4.2 经济性得到很大提高

    热耗率改进后5阀全开工况机组热耗率为8539.0kJ/(kW·h),与改进前相比,热耗率降低了234.8kJ/(kW·h),达到国内同类型机组较高水平;在5VWO基准工况,相同的初、终参数下,改进前机组功率平均为294.58MW,主蒸汽流量为1002t/h;改进后机组功率平均为306.36MW,主蒸汽流量为976t/h;相同阀位下机组功率平均增加11.78MW,主蒸汽流量下降26t/h。若按年发电量17亿kW·h和标准煤价格330元/t计算,发电煤耗率每下降1g/(kW·h),年节标准煤1700t,折合人民币56万元。

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