张帆
摘要
华能平凉发电有限责任公司#4号锅炉,自2003年11月投产以来,一直存在炉渣可燃物偏高问题。在2005年4月#3炉进行等离子改造后同样出现了炉渣可燃物偏高现象。
由于#3、4炉等离子改造后,A磨燃烧器设计存在截面增大、风速降低、阻力过大、中间区域煤粉过于集中等问题。造成等离子燃烧器在正常运行作为主燃烧器运行时,炉渣可燃物明显偏高。
本文从机组安全、经济运行的角度出发,对锅炉A磨运行时的优化调整,参数设定等方面提出了建议,对存在同样问题的300MW机组,具有一定的参考价值。
[关键词]:等离子、可燃物、锅炉效率
1.设备概况
华能平凉发电厂二期工程为2×300MW汽轮发电机组,其中锅炉为哈尔滨锅炉厂制造的HG-1025/18.2-YM11型四角喷燃切向燃烧、亚临界、一次中间再热、自然循环、固态排渣煤粉锅炉。A层燃烧器设为等离子燃烧器,并能作为主燃烧器使用。
1.1
煤质
锅炉的设计煤种为华亭煤矿烟煤,煤质资料:
|
序号 |
项目 |
单位 |
设计煤种 |
校核煤种1 |
校核煤种2 |
|
1、
1 |
Car |
% |
54.31 |
56.43 |
47.76 |
|
2、
2 |
Har |
% |
2.77 |
3.55 |
3.54 |
|
3、
5 |
Sar |
% |
0.54 |
0.547 |
0.75 |
|
4、
6 |
War |
% |
17.25 |
14.961 |
21.0 |
|
5、
7 |
Vdaf |
% |
32.04 |
38.95 |
28.00 |
|
6、
8 |
Aar |
% |
14.72 |
13.474 |
18.50 |
|
7、
9 |
低位发热量
Qnet,ar |
kJ/kg
kcal/kg |
19938
(4762) |
21337
(5099) |
18537
(4428) |
1.2
燃烧系统
该锅炉采用正四角布置的切向摆动燃烧器,在炉膛中心形成逆时针旋向的两个直径稍有不同的假想切圆。燃烧器配风采用ABB-CE技术的传统大风箱结构。炉膛各角的燃烧器分别有17个喷口,其中2个OFA可做向上25°、向下5°的摆动;6个AUX辅助风喷口可做±30°上下摆动;6个煤粉一次风喷口可做±25°上下摆动。
1.3
制粉系统
锅炉制粉系统为中速磨煤机、冷一次风机正压直吹式系统,配6台上海重型机械厂生产的HP803型中速磨煤机和6台9224型电子称重式给煤机,两台一次风机和两台高压离心式密封风机,其气粉混合物经每台磨煤机上部分离器及其出口的4根煤粉管道送入锅炉四角燃烧器供炉内燃烧。设计磨煤机为5台运行,一台备用。
1.4
等离子燃烧器设计特点:
1)
由于直接改在主燃烧器上,等离子点火燃烧器出力在锅炉BMCR工况下与原主燃烧器设计出力基本一致(约4*7.2t/h)。原煤粉燃烧器的喷口面积为0.1516m2,其可利用的空间为660×636mm,等离子燃烧器的喷口面积为0.175m2,喷口面积增加12%,从而保证燃烧器喷口面积的基本相等,从而保证了燃烧器改造后,炉膛的空气动力特性没有变化,从运行的调整、炉膛热负荷的分配、防止超温等方面考虑,可以满足在锅炉高负荷工况,等离子点火装置不投运的情况下,等离子燃烧器的出力与原燃烧器的出力基本一致。
2)
保证锅炉在冷态启动时煤粉能比较容易地被点燃。根据现场燃烧器的位置及等离子点火燃烧器在其它工程应用经验,采用分级点火、分级燃烧的原理,在燃烧内部设计一级燃烧室,在距燃烧器喷口约1250mm处,等离子点火器斜垂直插入一级燃烧室内,同时根据燃烧器前一次风管的弯转角度,合理布置中心浓淡分离装置,以保证一级燃烧室相对较高的煤粉浓度。
3)
确保燃烧器喷口不结焦。燃烧器采用分级燃烧方式,确保煤粉的充分燃烧;燃烧器内有气膜冷却,预防结焦和烧损。
4)
A层一次风主燃烧器及下二次风燃烧器改造后将不摆动,将燃烧器摆动执行机构的内部竖直连杆从A层一次风主燃烧器上断开并拆除。燃烧器与一次风管的接口不变。
5)
等离子点火燃烧器主要设计参数
|
序号 |
名称 |
单位 |
数值 |
备注 |
|
1、
|
一次风管风速 |
m/s |
20.0-24.0 |
等离子点火器投运状态 |
|
2、
|
一次风量 |
t/h |
11.08-13.5 |
|
|
3、 |
煤粉量 |
t/h |
2.5-5.5 |
|
|
4、 |
煤粉浓度 |
kg/kg |
0.25-0.4 |
|
|
5、 |
喷口风速 |
m/s |
60-68 |
喷口温度按1000℃ |
|
6、 |
燃烧器阻力 |
Pa |
1000 |
|
2.等离子燃烧器对炉渣可燃物的试验分析
A磨等离子燃烧器通风维持稳定,通过煤量28、25、20T/H三种工况变化,风煤比逐渐提高的情况下,炉渣可燃物呈下降趋势。A磨煤量在25吨以上炉渣可燃物明显较高,基本在4%以上。A磨煤量在20吨时炉渣可燃物显著降低,达到2%以下的正常值。在A磨未运行时,#3、4机炉渣可燃物含量明显下降,与#2机基本持平,达到0.5%以下的数量级。
可见#3、4炉A磨对炉渣可燃物造成了极大影响,但#2炉无此现象,等离子燃烧器在设计中明显存在问题。
A磨工况与炉渣特性表
|
A磨煤量(T/H) |
28 |
25 |
20 |
0 |
|
#2炉渣可燃物(%) |
1 |
1.09 |
0.64 |
0.07 |
|
#3炉渣可燃物(%) |
5.32 |
5.915 |
0.98 |
0.495 |
|
#4炉渣可燃物(%) |
3.94 |
5.64 |
1.9 |
0.48 |
因试验设备及条件所限,锅炉正反平衡效率分析未能进行,在煤质、真空、环境温度、氧量、风量等参数基本稳定条件下,以发电煤耗作为A磨工况变动后炉效参考。
A磨工况与发电煤耗关系表
|
#2炉 |
|
|
|
|
|
工况 |
A磨28T/H |
A磨25T/H |
A磨20T/H |
A磨0T/H |
|
负荷 |
302.5 |
301.5 |
302.5 |
302.5 |
|
燃煤量 |
137.95 |
137.145 |
140.5 |
142 |
|
低位发热量 |
19960 |
19960 |
< |